殼管換熱器紫銅管如何脹接?
目前中央空調(diào)用換熱器換熱管與管板的脹接都是采用綜合成本比較低的機械脹接,主流廠家大部分選擇氣動脹管機或者電動脹管機作為驅(qū)動裝置。電動脹管機相對于氣動脹管機使用比較方便,插電即可以使用,使用過程中基本沒什么噪音,但是脹接效率要低于氣動脹管機。
機械脹接時,通過脹管機旋轉(zhuǎn)驅(qū)動脹管器脹珠擴張,使管子口徑變大,發(fā)生塑性變形,最終緊緊的貼合在管板孔壁上。同時,由于脹管器脹珠的擴張管孔直徑也會隨之變大,從而發(fā)生彈性變形。當(dāng)脹管器退出后,作用在管口的外力消失,管孔需要回彈,但是發(fā)生塑性變形的換熱管仍然保持?jǐn)U大后的狀態(tài),這樣管孔內(nèi)壁與換熱管之間就產(chǎn)生了相互作用力,從而將兩者緊緊連接在一起
(1)為了降低生產(chǎn)成本,起初我們采取管板不開槽但管子與管板之間涂抹密封膠的方式來進(jìn)行脹接試驗,管板厚度32mm,銅管規(guī)格一組為19×1.18mm,一組為25.4×1.18mm,脹接長度比管板厚度小3毫米。脹接減薄率實際測量在6%-7.5%之間。脹接完以后,待密封膠水達(dá)到2小時的固化時間以后,分別對兩組容器進(jìn)行氣壓試驗檢漏(壓力3.22MPa),兩組管頭都出現(xiàn)多根泄漏,無法保證脹接密封性。
(2)第一種工藝失敗后,我們又進(jìn)行了管板開槽(國標(biāo)363標(biāo)準(zhǔn)槽)但管頭不涂抹密封膠水的脹接試驗。同樣管板厚度32mm,銅管規(guī)格一組為 19×1.18mm,一組為 25.4×1.18mm,脹接長度比管板厚度小3毫米。脹接減薄率實際測量在6%~7.5%之間。脹接完以后,待密封膠水達(dá)到2小時的固化時間以后,分別對兩組容器進(jìn)行氣壓試驗檢漏(壓力3.22MPa),兩組管頭同樣都出現(xiàn)多根泄漏,無法保證脹接密封性。
(3)第二種工藝也失敗后,最后我們采取了管板開槽(國標(biāo)363標(biāo)準(zhǔn)方槽)并且管頭涂抹密封膠水進(jìn)行脹接試驗。同樣管板厚度32mm,銅管規(guī)格一組為19×1.18mm,一組為25.4×1.18mm,脹接長度比管板厚度小3毫米。脹接減薄率實際測量在6%-7.5%之間。脹接完以后,分別對兩組容器進(jìn)行氣壓試驗檢漏(壓力3.22MPa),兩組管頭未發(fā)現(xiàn)泄漏情況(鹵素檢也未發(fā)現(xiàn)泄漏)。
最后,為了驗證管子的抗拉脫力,我們按照上面的第三種脹接工藝做了脹接試件進(jìn)行抗拉脫試驗,試驗結(jié)果見圖2(由于操作原因,每種規(guī)格只測了其中6個),試驗參數(shù)見圖3。試驗結(jié)果完全滿足強度脹接抗拉強度大于等于4MPa的要求。
脹接前,我們在管子的兩端涂抹密封膠水,保證膠水完全覆蓋整個管周長方向。然后任意選取5 個不同的管頭進(jìn)行脹接減薄率測試(按照壁厚減薄率4%-7% 制),調(diào)節(jié)好合適的脹接參數(shù)后進(jìn)行脹接。脹接順序由下往上進(jìn)行,左右按順序進(jìn)行脹接,不得跳脹。脹接前需要準(zhǔn)備兩套規(guī)格相同的脹管器用于交替使用(30-40個管頭交替更換一次),換下的脹管器在清洗劑中清洗及冷卻。另外,每根管子脹接前都會涂潤滑劑用于脹接過程的潤滑。
經(jīng)驗證,管孔開槽加涂抹密封膠水的脹接工藝結(jié)構(gòu)可以很好的滿足脹接抗拉強度及管頭密封要求,常年脹接泄漏率小于100ppm,極大的保障了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性以及生產(chǎn)效率。
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